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礦井通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)用

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礦井通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)用

[摘要]為了能夠準(zhǔn)確掌握井下通風(fēng)機運行系統(tǒng)的運行狀況,確保風(fēng)量滿足生產(chǎn)作業(yè)要求,以新村煤業(yè)井下通風(fēng)改造項目為例,利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對通風(fēng)監(jiān)測和預(yù)判系統(tǒng)進行了設(shè)計,后期應(yīng)用及檢驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)的各項性能均能滿足設(shè)計要求,實現(xiàn)了對井下通風(fēng)系統(tǒng)的實時監(jiān)測,通過對監(jiān)測的各項數(shù)據(jù)進行采集分析,預(yù)判和預(yù)測系統(tǒng)是否存在故障,確保了井下通風(fēng)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定。

[關(guān)鍵詞]通風(fēng)系統(tǒng);通風(fēng)機;監(jiān)測系統(tǒng);BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);數(shù)據(jù)采集

引言

實現(xiàn)對通風(fēng)系統(tǒng)狀態(tài)的及時或超前預(yù)判,對保障煤礦井下安全生產(chǎn)具有十分重要的意義。因此,在煤礦井下開采過程中,建立一套井下通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)和通風(fēng)狀態(tài)預(yù)判機制是十分必要的,它可以提高對井下通風(fēng)系統(tǒng)狀況的監(jiān)測和預(yù)警能力,提升礦井安全管理水平。本文以新村煤業(yè)通風(fēng)系統(tǒng)改造項目為例,利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擬合分析能力,提出了礦井通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計方案,實現(xiàn)了對新村煤業(yè)井下通風(fēng)系統(tǒng)運行狀況的實時監(jiān)測和預(yù)判。

1BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

因煤礦井下開采條件極其復(fù)雜,各種不確定因素影響較多,風(fēng)機在運行過程中經(jīng)常會出現(xiàn)風(fēng)機停機、不能自動倒臺等故障問題,實現(xiàn)對通風(fēng)機運行系統(tǒng)各項功能的有效監(jiān)測、分析及管控,可以減小因通風(fēng)機故障影響造成的礦井損失。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種按誤差逆?zhèn)鞑ニ惴ㄓ?xùn)練的多層前饋網(wǎng)絡(luò)[1-2],利用網(wǎng)絡(luò)計算機數(shù)據(jù)分析功能,結(jié)合通風(fēng)機系統(tǒng)運行數(shù)據(jù),BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通過對通風(fēng)機系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入,將各節(jié)點間的連接情況正向逐層處理后,得到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的實際輸出,計算網(wǎng)絡(luò)實際輸出與期望輸出的誤差[3],可以擬合分析出通風(fēng)機運行系統(tǒng)的一般規(guī)律。當(dāng)前煤礦使用的通風(fēng)機系統(tǒng)監(jiān)測預(yù)警控制平臺的使用方法較為單一,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對數(shù)據(jù)進行模糊處理,可以對數(shù)據(jù)進行篩選、甄別和分析,基于對通風(fēng)機運行期間存在的故障問題,建立系統(tǒng)故障預(yù)測模型。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的主要作用就是模擬人的思維,在解決處理某個問題時,通過對數(shù)據(jù)的不斷學(xué)習(xí)訓(xùn)練,從而達(dá)到對一些問題的自主處理能力,并且能夠通過網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí),實現(xiàn)對問題處理方法的優(yōu)化調(diào)整,從而減少下次犯同樣錯誤的可能性,其本身具有容錯、學(xué)習(xí)和聯(lián)想的特性。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法是目前應(yīng)用最為廣泛的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法之一,它的學(xué)習(xí)過程由信號正向傳播與誤差的反向回傳2部分組成。其中在正向傳播時,輸入樣本從輸入層傳入,經(jīng)各隱層依次逐層處理,傳向輸出層,若輸出層輸出與期望不符的信號,則將誤差作為調(diào)整信號逐層反向回傳,對神經(jīng)元之間的連接權(quán)矩陣做出處理,使誤差減小,經(jīng)反復(fù)學(xué)習(xí),最終使誤差減小到可接受的范圍[4]。其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

2通風(fēng)監(jiān)測與預(yù)測系統(tǒng)設(shè)計方案

2.1通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)

2.1.1總體設(shè)計煤礦井下使用的通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)以PLC控制器為核心,主要由通風(fēng)機主機、信號測取裝置、變頻器、各類傳感(變送)器、信號采集及轉(zhuǎn)換裝置、通訊裝置、供電裝置、顯示器等設(shè)備及元器件組成。它的主要作用是對井下通風(fēng)系統(tǒng)運行狀態(tài)、設(shè)備工況進行監(jiān)測,并對相關(guān)數(shù)據(jù)進行收集及對設(shè)備輸入輸出功率進行控制。通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。2.1.2設(shè)備硬件的選擇通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)備硬件的選擇需要根據(jù)井下生產(chǎn)需要及通風(fēng)機的使用情況進行設(shè)計,它主要包括通風(fēng)機供配電系統(tǒng)、通風(fēng)機設(shè)備以及PLC控制系統(tǒng)的選擇設(shè)計等[5]。(1)供配電系統(tǒng)的選擇設(shè)計。根據(jù)井下通風(fēng)機用電情況對供配電線路及系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計,使供配電線路、系統(tǒng)布局合理,降低電能損耗。通風(fēng)機供配電系統(tǒng)的組成主要包括供電母線聯(lián)絡(luò)柜供電電源、變壓器、低壓配電柜和進線柜、變頻器供配電線路等相關(guān)設(shè)備和元件。(2)通風(fēng)機的選擇。根據(jù)該礦通風(fēng)機系統(tǒng)改造項目實際需要選擇的通風(fēng)機既要滿足安全生產(chǎn)所需要的風(fēng)量,又要減少不必要的浪費。經(jīng)過綜合分析,最終選擇了2臺FBDNO6.3/2×30礦用隔爆型對旋軸流局部通風(fēng)機,其額定功率為30kW,供風(fēng)量在390~590m3/min。在通風(fēng)機安裝時,在其出氣口處安裝了5臺溫度傳感器,同時通風(fēng)機可以根據(jù)工作面用風(fēng)量需求進行風(fēng)量大小的自動調(diào)節(jié),便于井下使用。(3)PLC控制系統(tǒng)的選擇。本次改造的項目選用了由西門子公司制造生產(chǎn)的S7-400系列PLC控制器,該型號的控制器具有性能穩(wěn)定可靠、編程簡單、操作靈活等特點[6],對井下環(huán)境適應(yīng)能力強,能夠滿足井下通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)要求。

2.2數(shù)據(jù)信息采集系統(tǒng)設(shè)計

伴隨著計算機技術(shù)水平的不斷提升和發(fā)展,數(shù)據(jù)信息采集功能也得到了廣泛推廣和應(yīng)用,特別是在傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)中的推廣應(yīng)用,大大提升了原有系統(tǒng)的工作效率。在傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息采集系統(tǒng)中,其結(jié)構(gòu)主要包括傳感器數(shù)據(jù)信息采集、信號的傳輸與處理、A/D相互轉(zhuǎn)換等。該系統(tǒng)設(shè)計的基本原理是通過安裝在風(fēng)機上的傳感器將監(jiān)測的設(shè)備所發(fā)出數(shù)據(jù)信息進行采集,并將采集的信息存儲在傳感器的輸出信號中,通過A/D轉(zhuǎn)換器將數(shù)據(jù)信息轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號后進行存儲,最后通過以太網(wǎng)傳輸?shù)接嬎銠C中,在計算機中顯示并進行分析處理。數(shù)據(jù)信息采集傳輸處理關(guān)系如圖3所示。

2.3通風(fēng)預(yù)測系統(tǒng)設(shè)計

通風(fēng)系統(tǒng)預(yù)測的原理是根據(jù)數(shù)據(jù)信息采集系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)信息進行分析預(yù)測,最后將處理信息反饋給控制系統(tǒng)進行執(zhí)行操作。該系統(tǒng)主要是通過OPCServer服務(wù)器在MCGS軟件與PLC控制系統(tǒng)之間實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的傳輸功能,并且能夠利用MATLAB軟件通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法實現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)預(yù)測。通風(fēng)預(yù)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖4所示。

3監(jiān)測平臺的設(shè)計與實現(xiàn)

根據(jù)井下改造項目的實際需要對通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)軟件平臺的設(shè)計提出具體要求,設(shè)計的基本原則是確保軟件的實用、穩(wěn)定可靠,同時在后期能夠進行軟件擴展升級。監(jiān)測平臺軟件設(shè)計結(jié)構(gòu)如圖5所示。由圖5可知,實現(xiàn)監(jiān)測平臺功能的主要流程是對傳感器數(shù)據(jù)信息進行采集,并通過工業(yè)環(huán)網(wǎng)將采集的數(shù)據(jù)信息進行傳輸,最后通過計算機處理系統(tǒng)對監(jiān)測和采集到的數(shù)據(jù)信息進行分析處理,并根據(jù)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算分析結(jié)果實現(xiàn)通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)狀態(tài)的分析和預(yù)判[7-9]。該平臺監(jiān)測界面顯示的內(nèi)容主要包括通風(fēng)機運行狀態(tài)、風(fēng)機轉(zhuǎn)速、軸溫、電流及電壓等。同時該系統(tǒng)還能夠?qū)崿F(xiàn)對通風(fēng)機運行監(jiān)控、運行狀態(tài)查詢、歷史數(shù)據(jù)查詢、預(yù)警、參數(shù)設(shè)置等功能。后期實際現(xiàn)場應(yīng)用效果表明,該監(jiān)測系統(tǒng)能夠?qū)峦L(fēng)系統(tǒng)狀況進行實時監(jiān)測,并對監(jiān)測的各項數(shù)據(jù)進行采集分析,對系統(tǒng)是否存在故障進行預(yù)判和預(yù)測,該系統(tǒng)的各項性能均能夠滿足設(shè)計要求。根據(jù)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)判預(yù)測情況,可以將系統(tǒng)的安全性閾值劃分為危險、較大危險、一般、較安全和安全5個級別。當(dāng)預(yù)判預(yù)測的結(jié)果為危險時,監(jiān)測系統(tǒng)將會啟動自動報警功能,從而確保了井下通風(fēng)系統(tǒng)的安全可靠。

4結(jié)論

(1)為了能夠掌握井下通風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性,確保風(fēng)量滿足生產(chǎn)作業(yè)要求,保證井下作業(yè)安全,通過對井下通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計,實現(xiàn)了對礦井通風(fēng)機運行狀況的實時監(jiān)測,并根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析預(yù)判預(yù)測。以新村煤業(yè)井下通風(fēng)改造項目為例,利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對通風(fēng)監(jiān)測和預(yù)判系統(tǒng)進行了設(shè)計,得到了能夠達(dá)到該改造項目要求的監(jiān)測預(yù)測系統(tǒng)平臺。(2)對監(jiān)測系統(tǒng)軟件的各項功能及具體要求提出了總體設(shè)計方案,設(shè)計開發(fā)了監(jiān)測系統(tǒng)軟件,后期的應(yīng)用及檢驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)的各項性能均能滿足設(shè)計要求,實現(xiàn)了對井下通風(fēng)系統(tǒng)的實時監(jiān)測,并對監(jiān)測的各項數(shù)據(jù)進行采集分析,對系統(tǒng)是否存在故障進行預(yù)判和預(yù)測,確保了井下通風(fēng)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定。該項設(shè)計對井下通風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)的研究提供了重要參考價值,對保障井下通風(fēng)及生產(chǎn)作業(yè)安全具有指導(dǎo)意義。

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作者:吳淑怡 單位:同煤集團忻州窯礦

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