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[摘要]空氣壓縮機站是礦山主要固定機房之一。針對螺桿空壓機變頻控制存在的問題,應用現代變頻調速和自動控制技術,研制出螺桿空壓機站變頻自動控制系統,實現了空壓機站整體全自動變頻控制,節能效果十分理想。
[關鍵詞]空壓機;變頻控制;自動控制
引言
近年來,隨著變頻和自動控制技術的不斷發展,越來越多的礦山企業應用空氣壓縮機(以下簡稱空壓機)變頻自動控制技術[1]。本設計以空壓機站整體為控制對象,以“恒壓”和“按輸供氣”為控制目標,應用現代變頻調速和自動控制技術,研制出螺桿空壓機站變頻自動控制系統[2],從而實現了空壓機站整體全自動變頻控制,極大地改善了空壓機的運行環境,消除了空壓機的空載運行,節能效果十分理想。
1自動控制系統的結構及功能
1.1系統整體結構
螺桿空壓機站變頻自動控制系統主要由變頻控制單元、自動控制單元和監控單元等組成,如圖1所示。
1.2主要部分功能
(1)上位機(工控機)。上位機安裝于礦山集中控制中心,是集中監控系統的核心部件[3]。同時,上位機具有聯網功能,可以將監控信息上傳至企業以太網,進而與互聯網相聯,企業管理人員可以通過瀏覽網頁的方式了解各空壓機的運行狀況。(2)可編程控制器(PLC)。PLC安裝于空壓機站機房內,作為空壓機站的現場控制核心。本設計中PLC選用三菱FX3U系列PLC[4],通過安裝在其內部具有通信功能的擴展板及配置在通信網絡中具有FX-485PC-IF功能的擴展模塊[5],實現上位機與PLC的通信,從而實現上位機對空壓機的遠程控制。(3)觸摸屏。觸摸屏安裝于現場自動控制柜上,作為現場人機對話界面。它通過與PLC通信,實現對PLC參數設定和對設備運行參數的現場監控。(4)變頻器。變頻器為空壓機的調速裝置,在PLC的控制下,實現對空壓機轉速的調節。為實現空壓機站所有運行空壓機全變頻覆蓋運行模式,變頻器的配置臺數按與空壓機一對一控制方式確定。
2系統主要功能實現
2.1實現對空壓機站設備的整體自動控制
本設計將空壓機站所有空壓機納入同一個控制系統進行整體控制,利用安裝在空壓機站內的PLC對多臺設備進行綜合控制,從而實現對站內各空壓機的啟停、供氣壓力的調節等各方面的統一控制。
2.2實現對空壓機站各設備的遠程集中監控
設置在礦井控制中心的上位機通過通信網絡與空壓機站的PLC連接,實現上位機與PLC的數據交換。一方面,PLC將設備的運行參數傳輸至上位機,通過上位機進行存儲或在顯示屏上顯示,實現遠程監視功能;另一方面,上位機將操作人員的操作指令(或參數修改指令)通過通信網絡傳送至PLC,通過PLC處理后,形成對空壓機站各設備的控制信號,使設備按上位機指令運行,實現了遠程集中控制功能[6-9]。
2.3實現空壓機高效運行
本系統采用運行空壓機全變頻覆蓋控制方式,即站內所有運行的空壓機均為變頻控制方式??諌簷C在變頻控制狀態下運行時,其運行的每一轉均為有效做功狀態,消除了空載無效運轉,大幅提高了運行效率。
2.4實現恒壓和按需供氣功能
控制系統以空壓機站的供氣壓力為控制目標,利用PLC的PID調節功能,根據供氣系統中用氣設備用氣量的多少對空壓機的轉速進行調節。當用氣設備的用氣量增加時,供氣管網中的壓力呈降低趨勢,則控制系統控制空壓機的轉速增高,使空壓機的供氣量增加;反之,則控制系統控制空壓機的轉速降低,使空壓機的供氣量減少。這種調節過程保證了供氣管網中的供氣壓力基本不變,實現了恒壓和按需供氣功能。
3系統軟件設計
整個控制系統采用PLC控制,系統控制流程如圖2所示。
4結論
(1)該項技術的應用促進了礦山生產自動化水平的提高。系統通過選用先進、通用的硬件和軟件,所搭建的數據檢測、傳輸、處理和通訊通用平臺,可隨時并入礦井自動化集中監控系統進行監控,為建設數字化礦山奠定了基礎。(2)可實現企業減人、節電和降低生產成本的目標。全自動空壓機控制系統與傳統的人工控制系統相比,實現了空壓機全自動化操作,減少了礦山生產中大量輔助用工,每個礦井至少可減少輔助人員4~6人,節省了人員工資和費用。同時,空壓機實現節能運行后,每個空壓機站每年可以節約上百萬度電量。(3)技術的推廣應用降低了對環境的損害。空壓機在變頻自動控制條件下,其油耗、噪音、溫度均大幅降低,必將減少對環境的破壞,符合國家環境保護政策。
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作者:伍路旺 盧美鴻 單位:蘇州歐菲特電子股份有限公司